方案詳情:
顎式破碎機在運行過程中,排料口堵塞是常見故障之一,若處理不當(dāng)會導(dǎo)致設(shè)備過載、部件損壞甚至停機。以下從原因分析、疏通步驟及預(yù)防措施三方面系統(tǒng)闡述解決方案。
一、堵塞原因分析
物料特性
粒度過大:進料中混入超過排料口尺寸的超大塊物料(如石塊直徑>排料口寬度80%),導(dǎo)致卡死。
濕度過高:物料含水率>15%時易黏結(jié)成團,堵塞排料通道。
異物混入:金屬、木材等非破碎物進入破碎腔,卡住排料口。
設(shè)備因素
排料口尺寸不當(dāng):未根據(jù)物料特性調(diào)整排料口寬度(如處理硬巖時排料口過小)。
部件磨損:顎板、邊護板磨損后間隙不均,導(dǎo)致出料不暢。
機械故障:動顎軸偏移、肘板斷裂等導(dǎo)致破碎腔結(jié)構(gòu)異常。
操作問題
二、疏通步驟與操作規(guī)范
安全停機與斷電
堵塞位置確認
分情況疏通
使用氧乙炔切割機分割大塊異物,或用起重設(shè)備吊出(需確保設(shè)備固定穩(wěn)固)。
異物清除后檢查破碎腔內(nèi)襯板、齒板是否損壞,必要時更換。
拆除排料口下方護板,用氣動錘或高壓水槍沖擊積料(注意避免損傷設(shè)備)。
若物料黏結(jié)嚴重,可噴灑適量植物油或?qū)S媒怵?,等?0-15分鐘后疏通。
使用撬棍或液壓頂桿從排料口兩側(cè)交替施力,逐步松動卡料。
啟動設(shè)備空載運行(不投料),利用動顎擺動將小塊物料排出。
輕微堵塞(排料口局部卡料)
嚴重堵塞(破碎腔內(nèi)大量積料)
異物卡死(金屬、木材等)
設(shè)備檢查與調(diào)試
排料口尺寸復(fù)核:使用游標(biāo)卡尺測量排料口寬度,確保符合工藝要求(如處理石灰石時排料口設(shè)為80-100mm)。
部件緊固與潤滑:檢查動顎軸、肘板、調(diào)整座等部件緊固情況,補充潤滑脂至油標(biāo)1/2處。
空載試運行:啟動設(shè)備空載運行10分鐘,觀察排料是否順暢,電流、振動值是否在正常范圍內(nèi)。
三、預(yù)防措施與日常維護
優(yōu)化進料管理
預(yù)篩分處理:在顎破前加裝振動篩,剔除超大塊物料(如>300mm的石塊)。
控制進料速度:通過變頻給料機將進料量穩(wěn)定在設(shè)備額定處理能力的80%-90%。
物料除濕:對濕度>12%的物料進行晾曬或烘干,或添加防黏劑。
定期設(shè)備維護
操作人員培訓(xùn)
技能提升:定期組織設(shè)備操作、故障排查培訓(xùn),考核合格率需達100%。
應(yīng)急演練:每季度開展一次排料口堵塞應(yīng)急處理演練,確保全員掌握疏通流程。
巡檢制度:實行“三班三檢制”(每班次交接班時檢查排料口、破碎腔、潤滑系統(tǒng))。
四、典型案例與經(jīng)驗總結(jié)
通過以上措施,可顯著降低顎破排料口堵塞頻率,提升設(shè)備運行效率。建議企業(yè)建立“故障-原因-措施”數(shù)據(jù)庫,持續(xù)優(yōu)化維護策略。